2015年03月20日

どや顔大会1位をpick up!

どや顔大会1位をpick up!

コンプレッサーは本体にあらかじめ備わっている制御方式として、
アンローダー方式 圧力スイッチ方式 INV制御方式 などの
流体制御機能があり、
その他にも、台数制御盤からの運転指令で動く 台数制御方式 などを用い
使用状況に合わせたエアーの供給を行うための運転、停止を繰り返しています。


ここではコンプレッサーの中でも水冷式のコンプレッサーに焦点をあて、
省エネのポイントをご紹介させて頂きます。

※水冷式とは運転時に本体内部のインタークーラーやケーシングに冷却水を流し、
 潤滑油や潤滑水を間接的に冷却する方式です。

では、水冷式コンプレッサーによくある現状とは・・・?


運転時に限らず停止時にも冷却水を流してしまっていることです。 
つまり、 
 不必要なところに冷却水を送り続けていることで無駄な動力を使用している  
と言えます。 
 
そこでコンプレッサー本体の構造、仕組みを確認した上で無駄に働いている動力が無いかを見極め、あれば止める。エアーにおける省エネと同様、冷却水においても “必要な時に必要な分だけ必要な個  所へ送る” ということが大切だと考えます。

運転時に限らず停止時にも冷却水を流してしまっていることです。
つまり、
不必要なところに冷却水を送り続けていることで無駄な動力を使用している
と言えます。

そこでコンプレッサー本体の構造、仕組みを確認した上で無駄に働いている動力が無いかを見極め、あれば止める。エアーにおける省エネと同様、冷却水においても“必要な時に必要な分だけ必要な個所へ送る”ということが大切だと考えます。



以上のことを踏まえ、今回の改善のご提案についてご説明させて頂きます。 
 
 一言でまとめると 
『使用しないコンプレッサーの冷却水バルブは閉めましょう』 
ということで  
    冷却水配管へのモーターバルブ取付     を推奨させて頂きます。 
 
予想される効果については以下にまとめさせて頂きました。

以上のことを踏まえ、今回の改善のご提案についてご説明させて頂きます。

一言でまとめると
『使用しないコンプレッサーの冷却水バルブは閉めましょう』
ということで

冷却水配管へのモーターバルブ取付 を推奨させて頂きます。

予想される効果については以下にまとめさせて頂きました。


ここからは具体的にシミュレーションにてご説明させて頂きます。 
 
条件は以下の通りです。

ここからは具体的にシミュレーションにてご説明させて頂きます。

条件は以下の通りです。


冷却水の必要流量は1台あたり200L/minということですが、事例の冷却設備では圧力センサー、インバーター等での制御はされていないため、管内送水圧約0.3MPaより一系統あたりに流れている実流量は約285L/min位と予想されます。 
 
コンプレッサーは常時2台運転ですが、現状は冷却水配管に自動開閉制御がかかっていないのでコンプレッサー3台分の600L/min、実流量として約855L/minが常時流れ続けることになります。 
この時のポンプ電力量は約7.33Kw/hとなります。 
 
ここで今回のご提案であるモーターバルブによる 
自動開閉制御をかけた場合と比較してみます。

冷却水の必要流量は1台あたり200L/minということですが、事例の冷却設備では圧力センサー、インバーター等での制御はされていないため、管内送水圧約0.3MPaより一系統あたりに流れている実流量は約285L/min位と予想されます。

コンプレッサーは常時2台運転ですが、現状は冷却水配管に自動開閉制御がかかっていないのでコンプレッサー3台分の600L/min、実流量として約855L/minが常時流れ続けることになります。
この時のポンプ電力量は約7.33Kw/hとなります。

ここで今回のご提案であるモーターバルブによる
自動開閉制御をかけた場合と比較してみます。


1台あたりの条件は変わりません。 
実流量は3台分流れているケースより1台分バルブを閉めることにより若干、 
系統ごとへの流量が上がり、コンプレッサー1台あたり300L/minになると予想されます。 
    (※これは先ほど説明した通り圧力センサー、インバータ制御が無いためです。) 
 
コンプレッサーの運転は最大2台運転、1台予備機であるため、 
コンプレッサーへの必要流量は1台減り400L/minとなります。 
実流量としては600L/minとなり、この時のポンプ電力量は6.3Kwとなります。 
 
つまり、現状から改善して7.33Kw-6.3Kwとなり、約1.03Kwの省エネに繋がると予想されます。 
 
以下、削減効果及び工事費などを加味した投資回収予測は以下の通りです。

1台あたりの条件は変わりません。
実流量は3台分流れているケースより1台分バルブを閉めることにより若干、
系統ごとへの流量が上がり、コンプレッサー1台あたり300L/minになると予想されます。
    (※これは先ほど説明した通り圧力センサー、インバータ制御が無いためです。)

コンプレッサーの運転は最大2台運転、1台予備機であるため、
コンプレッサーへの必要流量は1台減り400L/minとなります。
実流量としては600L/minとなり、この時のポンプ電力量は6.3Kwとなります。

つまり、現状から改善して7.33Kw-6.3Kwとなり、約1.03Kwの省エネに繋がると予想されます。

以下、削減効果及び工事費などを加味した投資回収予測は以下の通りです。


~まとめ~

・使用していないバルブを閉じることによって流量を抑えることは
 ポンプの仕事量の減少に繋がるため省エネになります。

・コンプレッサーの稼働率によってモーターバルブが運転、停止と
 連動するため効果が期待できます。

・他にもバルブによる必要流量調整やポンプのインバーター制御と
 組み合わせることでさらなる省エネも可能です。


工場におけるバルブの開閉は家庭においてのスイッチの入切と同じで、
未使用時に閉めるだけで省エネになります。
身近で小さな改善から始めてみてはいかがでしょうか。



2015年03月20日

☆メルマガ社内報 vol.37 ☆

☆どやさ!!☆

2月中旬
現場から帰ってきた社員たちは、なにやらいそいそとパソコンに向かいます。
そして、夜遅くまでなにやら慌ただしくパワーポイントやエクセルと戦います。
そんな姿をあちこちで見かけるようになりました。

んン?慌ただしいな・・・(゜◇゜)
なんだ?なんだ?!

・・・と思いきや 

実はこれプレゼンテーション大会(=通称:どや顔大会)の資料作りの様子でした。

*****

今年で4回目を迎えるどや顔大会!


お客様への分かりやすいご提案を目標に、各チームでテーマを決め 
プレゼンテーション能力を鍛えるこの大会! 
 
今年も全7チームに分かれて開催されました。 
 
せっかくなので、ここで全チームの発表テーマをご紹介。 
 
  ・ 配管内部の見える化 
  ・ エアー漏れゼロを目指して私たちにできること 
  ・ コンプレッサー冷却設備における改善 
  ・ ボイラー排水の適正処理 
  ・ 漏れ管理のススメ 
  ・ 給水、給湯配管SUS管用ワンタッチ継手 
  ・ 工場内における暑熱対策 
 
各部署それぞれの専門分野に特化したテーマを準備。 
みなさまのご興味のあるテーマはありますでしょうか?(^^) 
 
この大会、上位入賞者には豪華景品あり。 
審査のポイントは、発表の仕方はもちろん 
資料の見栄え、視点、工夫、熱意等々が基準となります。 

お客様への分かりやすいご提案を目標に、各チームでテーマを決め
プレゼンテーション能力を鍛えるこの大会!

今年も全7チームに分かれて開催されました。

せっかくなので、ここで全チームの発表テーマをご紹介。

  ・ 配管内部の見える化
  ・ エアー漏れゼロを目指して私たちにできること
  ・ コンプレッサー冷却設備における改善
  ・ ボイラー排水の適正処理
  ・ 漏れ管理のススメ
  ・ 給水、給湯配管SUS管用ワンタッチ継手
  ・ 工場内における暑熱対策

各部署それぞれの専門分野に特化したテーマを準備。
みなさまのご興味のあるテーマはありますでしょうか?(^^)

この大会、上位入賞者には豪華景品あり。
審査のポイントは、発表の仕方はもちろん
資料の見栄え、視点、工夫、熱意等々が基準となります。 




みんなさすがに4回目ともなると、 
なかなかの貫録をみせておりました。 
 
どうどうと発表する姿はとてもキマッてる☆ 
 
その姿はまさにこの大会のコンセプトでもあります。 
 
     \  どや!!!  /

みんなさすがに4回目ともなると、
なかなかの貫録をみせておりました。

どうどうと発表する姿はとてもキマッてる☆

その姿はまさにこの大会のコンセプトでもあります。

  \  どや!!!  /


アイデアも選考のポイント! 
 
実際に実物を用意する体感型のチームもありました。 
 
女性社員に実際に触ってもらったり 
「これは簡単にできるね~」と感嘆の声。

アイデアも選考のポイント!

実際に実物を用意する体感型のチームもありました。

女性社員に実際に触ってもらったり
「これは簡単にできるね~」と感嘆の声。


☆メルマガ社内報 vol.37 ☆

「ほら!こんなに簡単に水を通すことができました」
  「「おお!!!」」

各チーム無事に発表を終えることができ、ほっとした様子。

そんな中、結果発表!

今年の1位は・・・
工場管理部 施工管理課

テーマ:「コンプレッサー冷却設備における改善」


でした!!!

   \  どや!!!  /


そんな1位の発表をせっかくなので
今回は今月の特別企画として一部ご紹介させて頂きます(^^)
ぜひぜひご覧ください☆

コチラから⇒ URL:http://www.hic-news.com/blog/#news113



この“どや顔大会”、おおいに盛り上がりましたが、
ここで終わりではありません。

お客様の前で実際にご提案してこそ意味があります。
ファイト!!

皆様も社員のどや顔をぜひ生でご覧くださいm(-U-)m




HIC豊安工業株式会社のブログです。

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